三一大排量泵車分配壓力上不去故障解析
一·故障現(xiàn)象描述:
1.分配(擺缸)壓力在怠速時(shí)只能達(dá)到10MPa,把發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提起來后能升到12MPa,但當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速下降時(shí),壓力又從12MPa降為10MPa.總之不能達(dá)到分配系統(tǒng)設(shè)定的壓力16MPa.
2.擺缸換向只一次就沒力了。
3.分配壓力沖壓時(shí)很難上來(達(dá)到16MPa)。
二·故障分析
因故障現(xiàn)象首先表現(xiàn)為壓力上不來,最高只有12MPa.
許多人一發(fā)現(xiàn)故障就急于動手,而且沒有章法(思路),故大多數(shù)人直觀判斷為溢流閥故障。但真正原因是這樣的嗎?
答案不是。經(jīng)更換溢流閥后故障依舊,因此溢流閥故障的可能性排除!
那又是什么原因呢?
三·后續(xù)故障現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn):
我們發(fā)現(xiàn)最初故障后,應(yīng)不急于動手,而是繼續(xù)觀察試機(jī),最好找到更多的故障現(xiàn)象,以便于更好的綜合分析,找到真正的故障點(diǎn)!
后續(xù)故障現(xiàn)象如下:
1.壓力在停機(jī)后,泄壓很慢,擺缸能停在中位。
2.在打開卸荷球閥后,分配壓力由10MPa,慢慢地降為零。
上面的故障現(xiàn)象,是不是有一條很熟悉?即打開卸荷球閥后,分配壓力由10MPa,慢慢地降到零(而不是一下突然降到零)。我們是否又想到了蓄能器壓力不夠的典型故障現(xiàn)象!但真的是蓄能器壓力不夠嗎?
答案不是。經(jīng)更換沖壓正常的蓄能器后,故障現(xiàn)象依舊,因此蓄能器故障的可能性排除!
四·那么真正的原因是什么呢?
我們是不是走入了誤區(qū)(總認(rèn)為是壓力的原因)?那可不可能是流量的問題了?我們回頭看看最初的故障現(xiàn)象:把發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提起來后能升到12MPa。將發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提起來,影響了什么?當(dāng)然是齒輪泵的流量!
再加上后續(xù)故障現(xiàn)象中有這樣的一條:壓力在停機(jī)后,泄壓很慢。是不是也能說明系統(tǒng)有內(nèi)泄,即系統(tǒng)流量不夠!
故綜上所述,我們可以查一下系統(tǒng)流量問題,即系統(tǒng)可能存在內(nèi)泄的問題。
五·要查分配系統(tǒng)存在內(nèi)泄的問題,必須熟悉了解分配系統(tǒng)的油路,特別是分支油路!
分配系統(tǒng)油路原理如下圖:
1.應(yīng)遵循先易后難的原則,先從分支油路進(jìn)行排查。
分配油路分支油路共有6支,如上圖不同顏色的油路:
1號油路:卸荷油路(紅色)
如果卸荷球閥(17)關(guān)不嚴(yán),則會卸掉分配系統(tǒng)壓力和流量。經(jīng)更換該球閥(可以用堵頭堵死膠管也行),故障現(xiàn)象依舊。因此該卸荷球閥關(guān)不嚴(yán)的可能性排除!
2號油路:主泵快速反應(yīng)油路(深藍(lán)色)
如果主泵梭閥(G口)中的單向閥關(guān)不死,將導(dǎo)致分配壓油從主泵梭閥內(nèi)泄了。我們將此處油路堵死,故障現(xiàn)象依舊,因此主泵快反油路存在內(nèi)泄的可能性予以排除!
3號油路:擺四通換向控制油路(淡藍(lán)色)
如果此處先導(dǎo)電磁閥內(nèi)泄,或者擺四通(23)X口或Y口控制方式不對,也會造成分配油路通過控制油路內(nèi)泄或跑油了。經(jīng)更換先導(dǎo)電磁閥及確認(rèn)擺四通控制方式后(該油路在主閥塊內(nèi),不能堵死),故障現(xiàn)象依舊。因此擺四通換向控制油路存在內(nèi)泄的可能性予以排除!
5號油路:退砼油路(醬紫色)
如果退砼閥及小油缸內(nèi)泄,分配壓油將從此處跑了。可以用一堵頭將此油路堵死,故障現(xiàn)象依舊,因此退砼油路存在內(nèi)泄的可能性予以排除!
6號油路:插裝閥控制油路(草綠色)
如果某個插裝閥、電磁閥(25、28)、梭閥(29)未密封住,將導(dǎo)致分配油路從此處泄油了。因此處為主閥塊內(nèi)部油路,可以裝一個O型先導(dǎo)電磁閥替換主油路電磁閥(28)、高低壓切換電磁閥(25)。替換后,故障現(xiàn)象依舊,因此插裝閥控制油路存在內(nèi)泄的可能性予以排除!
7號油路:防水閥油路
如果防水閥的溢流閥內(nèi)泄等,將導(dǎo)致分配壓油從此處跑掉了。因此,只需將防水閥上的球閥手柄關(guān)死,處理后故障現(xiàn)象依舊,因此防水閥油路存在內(nèi)泄的可能性予以排除!
2.從主油路進(jìn)行排查
主油路是從齒輪泵(7)至4號油路擺四通(23)處,若擺四通內(nèi)泄,將導(dǎo)致擺缸溜缸。而現(xiàn)在擺缸不溜缸(擺缸停在中位),故擺四通不內(nèi)泄。而溢流閥等已在前面的排查中予以了排除。故主油路只剩下了齒輪泵。更換齒輪泵后,故障現(xiàn)象消除!分配系統(tǒng)壓力等都恢復(fù)了正常!
故此故障的最終故障點(diǎn)在齒輪泵的內(nèi)泄!
反證(液壓原理分析):
任何泵、閥、油缸等都存在一個理論的允許的泄漏量,只要在泄漏量的范圍內(nèi),則為正常(各項(xiàng)性能正常);若超出了這個泄漏量范圍,則為不正常(各項(xiàng)性能有可能達(dá)不到設(shè)計(jì)要求)!
在此處,很明顯齒輪泵的泄漏量超標(biāo)了,導(dǎo)致它的輸出流量不夠。而輸出流量的不夠到達(dá)一定量時(shí),將會導(dǎo)致系統(tǒng)壓力建立不起來。因此,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速提升時(shí),能增加齒輪泵一定的流量(流量=轉(zhuǎn)速*排量)。同時(shí),也能一定程度上提升系統(tǒng)的壓力(10MPa升到12MPa)。反之,則會降低系統(tǒng)的壓力(降速時(shí)從12MPa到10MPa).但最終因系統(tǒng)壓力不夠(未達(dá)到16MPa),擺缸等執(zhí)行機(jī)構(gòu)將無力擺動!
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